网站招正品代理合作商
商家投诉→ 广告售后处理 ←

实现“零断流”目标 井冈山卷烟厂成功解决除杂机故障频发问题

  根据江西中烟工业有限责任公司井冈山卷烟厂年初工作要求,该厂制丝车间要确保全年制丝断流次数低于12次,力争3个以上月度“零断流”,力争连续100天以上“零断流”。然而,在生产过程中,制叶线段的进口除杂设备频繁出现因进料气闸堵料后而停机,且月均频次呈直线上升趋势并处于不可控状态,给实现“零断流”的工作目标带来极大的困扰。

  在此问题上,制丝车间组成QC小组进行集中攻关。小组成员认真观察烟叶除杂过程,仔细琢磨进料气闸工作原理,屡清思路,查找症结。原来,进料气闸入料不均、密封刮板弹性变量、出料角度不佳是问题症结。除杂机前后工序衔接的是烟叶的松散回潮和烟叶的加料,主要用于对烟叶松散回潮后的杂物剔除即烟叶质量的保障。然而,除杂机的关键部位进料气闸,却频繁出现堵料过载停机造成前后工序断流,每次堵料都需拆卸罩门处理,耗时耗力,且每次断流后前后工序的工艺指标参数就会超限,保障不了烟叶质量,又增加了车间的断流次数。

  找到了问题症结,小组成员积极谋划,利用头脑风暴法制定解决对策:利用黄金分割法,反复调整入料导流板布局确保入料均匀;不断选材测试选择最优弹性变量材质的密封刮板;通过单因素试验,改变出料角度保证出料瞬间时烟叶风送效果极佳,因进料气闸造成除杂机频繁故障停机的问题等到成功解决。

延伸阅读:

推荐阅读


本站为交流学习站点,所有发布的信息只供参考,不欢迎未成年人浏览。